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2016年04月26星期二

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李保全——“生产线的疏通者”

发布时间:2016-04-26 08:17:27  

□晚报首席记者         /

曾获得全国总工会授予的“全国五一劳动奖章”荣誉和“驻马店市科技进步成果奖一等奖”。虽然只是中集华骏车辆有限公司的一名职工,但在李保全的身上,早已有了各种光环。因此,在见到李保全本人之前,记者曾有些好奇,这样一个获得过无数荣誉的人在工作中应该是什么状态呢?

421下午,记者来到中集华骏车辆有限公司。出现在记者面前的,是一个穿着工装,满手油污,普通得不能再普通的一名工人。如果不是因为之前通过电话,记者很难把他与那个获奖无数的劳模联系在一起。

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李保全为模具画线。

改造运输转盘提高生产效率

李保全今年54岁,19873月参加工作至今,曾担任过中集华骏车辆有限公司工艺保证车间班长、工艺保证车间主任,现任工艺保证中心主任。在中集华骏车辆有限公司工作的这几十年,李保全为公司立下了很多“战功”。

“我们李主任可厉害了。”在采访中,李保全的同事向记者“炫耀”:“比如为提高生产效率,根据生产需要,他先后完成改造公司半挂涂装生产线的运输转盘,将原来的人力推动改造为电机推动,节约了人力物力,提高了生产效率。制作液压鹅颈成型机,改变了以前用冲床冲时来回翻转翼板带来的麻烦,用两个液压杠轻轻一顶就可以将大量鹅脖成形,工作效率提高了两倍。”

看到记者惊讶的表情,李保全的同事来了精神,一桩桩地向记者介绍李保全的“丰功伟绩”。

2005年为适应市场需求,中集华骏车辆有限公司适时开发了水泥搅拌车新产品。一种产品从无到有,没有必要的工装、胎具做保证,其产品质量很难进行保证。公司成立以李保全为首的工装、胎具开发小组。李保全深入生产一线,急公司之所急,带领开发小组员工仅用一个月的时间就制作了一套搅拌车罐体工装,之后又及时制作完成13套搅拌车叶片模具。结束了公司搅拌车购买叶片的历史,提高了产品自主研发能力。

2008年罐车制造厂新区厂房建设完成,公司计划对罐式车厂进行搬迁。李保全所在的工艺保证车间接到任务后,加紧组织人员进行工装、设备的搬迁工作。罐式车厂旧厂区厂房较底、道路狭窄,无法使用大型吊车进行吊装,中小型设备只能依靠人工用滚杠进行搬运。而且大型设备需先拆卸后再搬运,搬迁任务难度较大。即使这样,在人工操作次数较多的情况下,工艺保证车间也没有发生任何安全事故。不仅如此,在运输过程中也未出现设备零件丢失现象,保证了设备的安好性。

在新厂区安装、调试设备当中,工艺保证车间员工严格按照罐式车厂生产工艺要求进行安装调试。搬迁工作的顺利完成加强了罐式车厂各工段之间的联系,大大提高了罐式车的生产效率。罐式车厂搬迁完毕,为了加强机加工车间和工艺保证车间与各车厂之间的联系,公司决定将机加工车间和工艺保证车间搬迁至C栋联合厂房南跨。在搬迁过程中,工艺保证车间人员利用罐式车厂搬迁经验,有效地保证了设备的完好率,顺利地完成了搬迁任务,为各厂提高生产效率做好了准备。

为分厂顺利投产立下功劳

2009年至2010年,公司为了能够持续发展,增强市场竞争力,根据市场需要,扩大生产规模,在秦皇岛和新疆分别建立了分厂。

       为了使分厂能够较早占据市场,公司决定让分厂尽快投产运行。因此,需要制作工装、模具以确保生产能够顺利进行。   

李保全接到任务后,立即组织工艺保证车间工装班、模具班人员开展工作。

秦皇岛工业园生产自卸车,工艺保证车间工装、模具班凭借以往的制作经验加班加点,经过一段时间的努力工作,顺利完成了秦皇岛工业园的各项制作任务。至此,整项工作只进行到了一半,紧接着李保全又加紧组织人员将制作完成的工装、模具分批运输到秦皇岛工业园,保障了下一步工装、模具的安装与调试。

该项工作的按时完成,为秦皇岛分厂的顺利投产奠定了基础。该项任务完成以后,工艺保证车间又立刻投入到了新疆工装、模具的制作当中,为新疆半挂车一条生产线生产所需工装以及全套模具,为新疆分厂顺利投产运行做好准备。

2011年,公司订单大幅增加,导致当时现有的生产线无法满足生产需求。公司决定对半挂车架重梁线进行改造。

李保全通过在现场观察生产线所存在的问题,并通过与车间员工、领导的交流,制订了切实有效的解决方案。他带领员工进行实施改造,最终形成了流水线作业,提高了工作效率、产能,降低了员工的劳动强度,产量由原来日常单线单班4台提升到单线单班日常8台。

被称为“生产线的疏通者”

2013年,公司为提高生产效率、降低生产成本,经研究决定对自卸装配线进行工艺改造。此项活动由李保全负责带队完成。接到任务后,他立即组织相关人员到生产现场研究改造方案。

经过反复讨论,李保全最终把此次改造分为三部分进行:升降系统、转轨系统、拖链系统,最终形成完整的流水线作业。

升降系统的使用改变了之前主机由导车司机操作的历史。主机在班组作业完成后自动转入下一道工序,节约了生产成本,降低了人员的劳动强度。装配线采用双道轨生产,产品在一侧道轨完成后自行转入另一道轨作业,节约了生产空间,使生产场地得到了最大化的利用。车辆装配完成后,由拖链系统将车脱钩,提高了工作效率、避免了以前交叉作业所引起的安全隐患,减少了司机在导车过程中所产生的安全隐患,节约了油料的消耗,降低了生产成本。

2013年,李保全带领部门员工对罐厂搅拌线进行了改造,对车架、罐体、溜槽系统进行流水线作业改造,减少了生产过程中的吊装作业。改造后的生产线提高了安全系数和生产效率。对重型厢板线进行改造,形成了由组对、平焊、立焊、翻转焊校正、清理的流水线作业。改造后的生产线不用行车,提高了效率,节约了场地、降低了劳动强度和行车使用过程中的安全隐患。

2014年,公司安排李保全对半挂车厂、特种车厢线改造。现有的生产线需要依靠员工进行抬厢、翻厢,劳动强度大且在作业过程中存在着较大的危险。李保全深入现场仔细观察,凭借自身过硬的技术经验以及刻苦专研的精神,在规定的时间内保质保量地完成了对生产线的改造,形成了生产线的流水化和自动化作业。

       从事工装模具制作与维修管理20多年来,李保全具备了扎实的理论知识以及丰富的实践经验,在日常工作中能够迅速查找出生产线所出现故障的原因,并提出有效的解决措施,确保生产线顺利进行,因此被领导和同事们称为“生产线的疏通者”。

20年来获得无数荣誉

中集华骏车辆有限公司相关负责人告诉记者,李保全利用业余时间学习产品知识,并结合工厂生产状况对生产线进行改造,取得了一定的成绩:

19966月在项目“7CS-Z型全挂车产品开发”中获得“7CS-2型全挂车二等奖”、“驻马店市科技进步成果奖一等奖”、“驻马店地区科技进步成果二等奖”。

1999年、2000年分别获得由驻马店市轻工纺织局委员会授予“优秀共产党员”称号。

2006年被全国总工会授予“全国五一劳动奖章”荣誉。

2006年在项目“罐车阀类试验台”获得中集华骏车辆有限公司“创新成果三等奖”。

2006年在项目“制动系统元件实验台”获得中集华骏车辆有限公司“创新成果三等奖”。

2011年在项目“U型丝加工工艺改进”中获得QC二等奖。

2012年在项目“W型贯穿梁直线度超差”改造中获得QC成果二等奖。

2013年在项目“吊耳焊接机器人工装改进”项目中获得“QC成果三等奖”。

2013年在项目“解决W型贯穿梁直线度超差”获得中集华骏“2012年度QC成果二等奖”。

2014年在项目“自卸装配线改造”中获科技进步一等奖、“特种车厢板线设计科技一等奖”、“纵梁气割区改造新产品三等奖”。

李保全的领导和同事都这样评价他:“他以求真务实、团结实干的工作作风,不畏艰难、勇于进取的创新精神,赢得大家的好评,为中集华骏车辆有限公司的科技进步作出了突出的贡献,为企业创造了可观的经济效益和社会效益。”

但在李保全看来,这些都是自己应该做的。他说:“身为中集华骏车辆有限公司的一员,我在这里工作一天,就应该为公司努力一天。时代在发展,社会在进步,我深知只有不断学习专业知识、提高自身技能,才能为公司的发展做出更多贡献。”

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